Information:零件Information:供应商D0
Symptom(s):问
D0 Emergency Response Action(s):紧急响应措施
% Effective:有效性
实施有效Verification /Validation:
D1 Team:
Name Dept Phone D2 Problem
Statement:问题陈述
李**制造中心13***************质检部14***************技术部15***************技术部16***************销售部13***************制造部14***************技术部15***************
锻压车间
16************
D3 Interim Containment Action(s):临时措施
% Effective:有效性
实施有效Verification /Validation:验证
D4 Root
Cause(s) and Escape
Point(s):根本原因及逃离点
Verification:验证
Verification:验证
D6
Implemented Permanent Corrective Action(s):永久措施实施
Verification:验证
5月31日在总成装配时,发现********(****)断裂,断裂处有明显锈迹,初步判断存在裂纹
螺纹部位断裂,其中有80%左右断口有红锈,因为是在装车过程发生,可初步判定为螺栓本身存在裂纹
1、对工装更换制度进行修订,增加“工装维修过程禁止生产”的内容,确保生产过程稳定性;
2、对操作工进行培训。
100%
1、由于部分工装局部维修,可能仍可继续生产,在制定相关制度时未能考虑完善,导致维修时未能及时停止生产;
2、操作工对料头的危害认识不足,且以前采用工装控制,缺少相关培训
Date Implemented:实施时间
1、已由设备部门对工装维护制度进行修订,要求维修期间停止一切生产活动;
2、行政部已组织技术、检验和下料人员进行培训,提高员工的质量意识20**-**-**20**-**-**
经对内部4600余只产品进行探伤检验,未发现类似现象
% Contribution:贡献率
根据断口分析,产品在发生断裂前,内部存在裂纹。而由于螺栓断裂发生于装配过程,在此前过程不存在受力现象,因此可初步判定裂纹是由于材料料头引起。
100%
由于该产品采用冷拉圆钢锻压成型,材料一端冷拉夹持部位存在褶皱,由于变形量较大可能会有裂纹产生,如未去除干净,可能会导致产品中有裂纹。我司目前采用工装定位,保证每根料余留部分250mm以上(如右图),但对生产环节进行追溯发现,20**年**月*日*对本产品下料过程中,落料设备的定位损坏,维修时间为9:00-13:20,经查维修期间生产仍未停止,料头长度由操作工人为控制,此期间可能有料头混入。
D5 Chosen Permanent Corrective Action(s):永久措施选择
% Effective:有效性
由**办事处人员对装车现场进行跟进,确保正常装车;20**-**-**
未发现类似现象
D2 Problem Description:问题描述Date Implemented:实施时间
对内部库存进行100%探伤检验。
20**-**-**validation verification
***/*****************有限公司
****螺栓在装配螺母时发生断裂Date Implemented:实施时间
25